在氫能電解水制氫系統(tǒng)中,在線溶解氧自動水質(zhì)傳感器就像是一位忠誠的“守護(hù)者”,它時刻監(jiān)測著水質(zhì)中的含氧量,保障著整個制氫過程的安全與穩(wěn)定。然而,當(dāng)遇到7 -
10天的長假停機(jī)時,這位“守護(hù)者”也可能會“生病”。由于傳感器受潮、電極鈍化等問題,低氧報警聯(lián)動功能可能會失效。 
一旦電解槽內(nèi)的溶解氧低于3mg/L這個低氧風(fēng)險值,而系統(tǒng)卻未能及時報警,那麻煩可就大了。首先,氫氣的純度會下降,從原本應(yīng)達(dá)到的99.97%以上,可能會降低到99.95%甚至更低。其次,設(shè)備內(nèi)部會出現(xiàn)氧化腐蝕的情況,這會大大縮短設(shè)備的使用壽命。更嚴(yán)重的是,在極端情況下,還可能觸發(fā)電解槽爆炸的風(fēng)險,后果不堪設(shè)想。曾經(jīng)就有一家制氫廠,因為報警失靈,導(dǎo)致單日停產(chǎn)損失超過20萬元。 破局關(guān)鍵:模擬低氧,快速揪出隱患 
要解決這個問題,“模擬低氧 +
快速驗證”的核心方案就派上用場了。我們先來看看常規(guī)檢查和專業(yè)測試的區(qū)別。常規(guī)檢查往往只是簡單地看看傳感器的數(shù)值,這種方法根本無法驗證報警聯(lián)動功能是否正常。而專業(yè)方案就不一樣了。 我們用氮氣這種惰性氣體通入水樣中,能夠快速模擬出溶解氧低于3mg/L的低氧場景。在這個過程中,我們只需觀察傳感器是否能在5秒內(nèi)觸發(fā)聲光報警以及系統(tǒng)停機(jī)信號。同時,我們還配套使用“電極活化劑”,它就像是給傳感器的電極注入了一劑“強(qiáng)心針”,能夠同步解決長假后電極鈍化的問題。經(jīng)過測試,傳感器的響應(yīng)速度能夠提升80%。 操作要點:長假復(fù)工測試的標(biāo)準(zhǔn)流程 下面邁德施溶解氧水質(zhì)監(jiān)測儀廠家給大家介紹一下“長假復(fù)工測試”的標(biāo)準(zhǔn)流程。 第一步,我們要準(zhǔn)備好相關(guān)的工具,包括純度為99.99%的氮氣瓶和用于校準(zhǔn)的便攜式溶解氧檢測儀。 第二步,將氮氣導(dǎo)管接入傳感器采樣池,然后緩慢通氣,讓水樣中的溶解氧逐漸降至2 - 3mg/L。 第三步,仔細(xì)觀察制氫系統(tǒng)是否同步觸發(fā)“低氧報警”和“電解槽停機(jī)”。如果超過5秒沒有響應(yīng),或者根本沒有反應(yīng),那就立即用活化劑擦拭傳感器電極,然后再次進(jìn)行測試,直到達(dá)標(biāo)為止。 第四步,測試完成后,要認(rèn)真記錄相關(guān)數(shù)據(jù),并將其留存到安全檢查檔案中,以備后續(xù)查看。 效果驗證:方案顯效,安全與效益雙提升 
某氫能制氫廠按照這個方案進(jìn)行測試,效果十分顯著。他們發(fā)現(xiàn)有2臺傳感器因為電極鈍化,導(dǎo)致報警延遲到了12秒。經(jīng)過活化處理后,這2臺傳感器恢復(fù)了在5秒內(nèi)響應(yīng)的能力。 通過這次測試,成功避免了復(fù)工后因低氧未報警導(dǎo)致的氫氣純度不達(dá)標(biāo)問題,氫氣純度從99.95%提升到了99.99%。單日減少了氫氣返工損耗成本3萬元。而且,在季度安全檢查中,該廠沒有任何隱患記錄,這充分證明了這個方案的有效性和可靠性。 在氫能制氫行業(yè),長假復(fù)工時對在線溶解氧傳感器進(jìn)行專業(yè)的測試和維護(hù)至關(guān)重要。通過“模擬低氧 +
快速驗證”的方案,能夠及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患,保障生產(chǎn)的安全和高效進(jìn)行。如果您長假后也遇到類似難題,歡迎隨時咨詢邁德施溶解氧水質(zhì)傳感器廠家!
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